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給水泵軸承漏水解析
點擊次數(shù):1265 發(fā)布時間:2013-3-19
給水泵螺旋軸封工作示意圖導(dǎo)致回水量過大的因素有很多,經(jīng)過認(rèn)真分析排除了五項非主要因素:軸套與軸配合間隙過大及密封圈老化;抬軸偏差大。型水封槽進水口與泵軸封出水口及U型管出口與凝結(jié)器喉部標(biāo)高不夠。壓蓋與回水管連接不當(dāng)及端蓋間隙過大;回水母管通徑太小及閥門芯損壞或開度不夠。除此而得出下面三個主要方面的原因。軸套與襯套之間的間隙過大給水泵在運行時,因有螺桿泵反向壓力的作用,軸套與襯套之間的間隙過大,問題不突出;而備用時,由于軸套與螺旋襯套相對靜止,螺桿泵反向動壓力不能有效的產(chǎn)生。此時軸封僅僅在軸套和襯套間隙進行節(jié)流降壓工作。間隙決定它的回流量的多少。該種密封在原設(shè)計時主要考慮泵在運行中軸封水短時間中斷和軸撓度大,怕軸封間隙太小時易碰磨,為此,在制作時,間隙設(shè)計得比較大,因此產(chǎn)生的節(jié)流作用有限,相應(yīng)的回水量增大。
運轉(zhuǎn)時,因軸套與襯套間的間隙太大水動作用力減弱,產(chǎn)生振動,*運行,導(dǎo)致軸套與襯套磨損,軸封間隙進一步增大,由此惡性循環(huán),密封效果越來越差。經(jīng)查閱該泵改造原始資料表明:軸套外徑為120mm,襯套為120.50mm,其間隙為0.50mm.正如前面介紹,在泵改造后投運時并無軸封水外泄現(xiàn)象,運行及備用均正常,但是運行一段時間后,軸封就出現(xiàn)了泄漏。其原因就是由軸套與襯套磨損后,間隙增大,軸封回水增加;原回水管不能及時排出多余的水,只能從軸封端蓋漏出。通過查找1996年大修記錄資料得知,軸套外徑為119.96mm,襯套內(nèi)徑為120.56mm,其間隙為0.60mm,比原設(shè)計間隙增大0.10mm,而且軸套、襯套局部螺紋槽因磨損出現(xiàn)翻邊,且高低不平。
計算可得出:該種螺旋密封間隙a每增大,回水量增加約.軸封間隙比原來增,則回水量增加約,兩頭共增加造成外泄。鋁包鋼芯鋁絞線比鋼芯鋁絞線zui突出的優(yōu)點是由于不存在電化學(xué)腐蝕具有較強的抗腐蝕能力。在空氣污穢地區(qū),一般的鋼芯鋁絞線其鋼芯既受化學(xué)腐蝕又受電化學(xué)腐蝕的影響,鋁包鋼芯鋁絞線的鋼芯,即使在污穢潮濕的環(huán)境里也不會發(fā)生電化學(xué)腐蝕現(xiàn)象。由于鋁包鋼芯鋁絞線的制造工藝復(fù)雜,生產(chǎn)成本較高,因此,一般產(chǎn)品的價格比同規(guī)格的鋼芯鋁絞線在等長的基礎(chǔ)上要高10%左右,這樣會增加部分項目投資。
運轉(zhuǎn)時,因軸套與襯套間的間隙太大水動作用力減弱,產(chǎn)生振動,*運行,導(dǎo)致軸套與襯套磨損,軸封間隙進一步增大,由此惡性循環(huán),密封效果越來越差。經(jīng)查閱該泵改造原始資料表明:軸套外徑為120mm,襯套為120.50mm,其間隙為0.50mm.正如前面介紹,在泵改造后投運時并無軸封水外泄現(xiàn)象,運行及備用均正常,但是運行一段時間后,軸封就出現(xiàn)了泄漏。其原因就是由軸套與襯套磨損后,間隙增大,軸封回水增加;原回水管不能及時排出多余的水,只能從軸封端蓋漏出。通過查找1996年大修記錄資料得知,軸套外徑為119.96mm,襯套內(nèi)徑為120.56mm,其間隙為0.60mm,比原設(shè)計間隙增大0.10mm,而且軸套、襯套局部螺紋槽因磨損出現(xiàn)翻邊,且高低不平。
計算可得出:該種螺旋密封間隙a每增大,回水量增加約.軸封間隙比原來增,則回水量增加約,兩頭共增加造成外泄。鋁包鋼芯鋁絞線比鋼芯鋁絞線zui突出的優(yōu)點是由于不存在電化學(xué)腐蝕具有較強的抗腐蝕能力。在空氣污穢地區(qū),一般的鋼芯鋁絞線其鋼芯既受化學(xué)腐蝕又受電化學(xué)腐蝕的影響,鋁包鋼芯鋁絞線的鋼芯,即使在污穢潮濕的環(huán)境里也不會發(fā)生電化學(xué)腐蝕現(xiàn)象。由于鋁包鋼芯鋁絞線的制造工藝復(fù)雜,生產(chǎn)成本較高,因此,一般產(chǎn)品的價格比同規(guī)格的鋼芯鋁絞線在等長的基礎(chǔ)上要高10%左右,這樣會增加部分項目投資。